減少維護(hù)成本。環(huán)保與安全全封閉負(fù)壓運(yùn)行,無廢氣排放,蒸餾水回用率達(dá)90%~95%,濃縮液*占5%~10%;真空防爆系統(tǒng)保障操作安全,避免高溫引發(fā)的管道堵塞或風(fēng)險(xiǎn)。三、行業(yè)應(yīng)用與典型案例工業(yè)廢水處理電鍍行業(yè):處理含鎳、鉻、**物廢水,重金屬濃縮回收率超90%,產(chǎn)水回用于生產(chǎn);機(jī)械加工:切削液廢水經(jīng)低溫蒸發(fā)后,COD從50,000mg/L降至50mg/L以下,實(shí)現(xiàn)零排放。危廢減量某江蘇企業(yè)采用低溫蒸發(fā)設(shè)備處理表面處理廢水,危廢處置成本從90萬元/年降至18萬元/年,節(jié)省82%;污泥處理中,設(shè)備可將含水率從80%降至40%,減少運(yùn)輸與填埋成本。其他領(lǐng)域制藥行業(yè):用于溶劑回收與藥物提純,避免熱敏性物質(zhì)分解;食品加工:濃縮果汁汁液,保留營養(yǎng)成分,廢水COD減排超90%。四、效益分析與未來趨勢經(jīng)濟(jì)效益以1噸/天處理量為例,年節(jié)省危廢處置費(fèi)約68萬元,設(shè)備投資回收期*半年;模塊化設(shè)計(jì)支持快速部署,占地面積?。?~5㎡),適合場地受限的企業(yè)。環(huán)境效益減少化學(xué)藥劑使用,避免二次污染;蒸餾水回用降低新鮮水取用量,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。技術(shù)趨勢智能化升級:結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)實(shí)時監(jiān)控運(yùn)行狀態(tài),預(yù)測性維護(hù)降低停機(jī)風(fēng)險(xiǎn);資源化延伸:探索濃縮液結(jié)晶干燥技術(shù),回收鹽類或金屬資源。 低溫蒸發(fā)器的冷卻系統(tǒng)用于冷卻冷凝后的液體。北海購買低溫蒸發(fā)器銷售廠
所述枝耳21上設(shè)立有安裝孔二;所述安裝孔一112和安裝孔二的位置逐個對應(yīng),有利于蓄水器皿2安裝在隔離器皿1內(nèi);所述第二側(cè)面12設(shè)立有數(shù)顯燈121和數(shù)顯控制屏122;所述第二側(cè)面12與***側(cè)面11垂直設(shè)立,與第四側(cè)面14平行設(shè)置;所述數(shù)顯燈121和數(shù)顯控制屏122與數(shù)顯控制器42連接;所述第三側(cè)面13與第二側(cè)面12、第四側(cè)面14垂直設(shè)立,與***側(cè)面11平行設(shè)置;所述第五側(cè)面15與第四側(cè)面14、第三側(cè)面13、第二側(cè)面12、***側(cè)面11垂直設(shè)立,與第六側(cè)面16夾角為120°;與第七側(cè)面17平行設(shè)置;所述第七側(cè)面17與第四側(cè)面14、第三側(cè)面13、第二側(cè)面12、***側(cè)面11垂直設(shè)立,與第八側(cè)面18夾角為120°;所述第六側(cè)面16與第二側(cè)面12的夾角為120°;與***側(cè)面11、第三側(cè)面13垂直設(shè)立;所述第八側(cè)面18與第二側(cè)面12的夾角為120°;與***側(cè)面11、第三側(cè)面13垂直設(shè)立;第六側(cè)面16、第五側(cè)面15、第七側(cè)面17、第八側(cè)面18與它們相連的界面之間形成理想的夾角,夾角有利于安裝置于電路主板和蓄水器皿,通過夾角卡和安裝;夾角空隙,有利于排布線路;外形不*美觀,且不浪費(fèi)內(nèi)部空間,使得第四側(cè)面14的面積大于第二側(cè)面12,有利于在第四側(cè)面12直接安裝;第四側(cè)面14包括含有固定孔1411的端側(cè)面141和底板。蘇州銷售低溫蒸發(fā)器推薦廠家內(nèi)置壓力傳感器的低溫蒸發(fā)器可實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài),及時預(yù)警異常情況,保障了運(yùn)行安全性。
產(chǎn)品介紹岐川結(jié)晶器分為:岐川蒸發(fā)結(jié)晶器,岐川強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶器,岐川連續(xù)冷卻結(jié)晶器等;岐川型蒸發(fā)結(jié)晶器即導(dǎo)流筒-擋板蒸發(fā)結(jié)晶器,是一種**率的結(jié)晶設(shè)備,整套機(jī)組可設(shè)計(jì)自動化PLC控制物料溫度、流速、攪拌速度等,其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和工作原理決定了它具有傳熱效率高、配置簡單、操作控制方便、操作環(huán)境好等特點(diǎn),***適用于化工、醫(yī)*、農(nóng)*等行業(yè)的結(jié)晶作業(yè)。現(xiàn)生產(chǎn)制造設(shè)備處理量1000~50000kg/h,共十種型號的系列產(chǎn)品,可根據(jù)用戶的需要提供與之相配套的各種輔助設(shè)備。工作原理岐川蒸發(fā)結(jié)晶器即導(dǎo)流筒加擋板蒸發(fā)結(jié)晶器,是一種細(xì)晶漿循環(huán)式結(jié)晶器。器下部接有淘析柱,器內(nèi)設(shè)有導(dǎo)流筒和筒形擋板,操作時熱飽和料液連續(xù)加到循環(huán)管下部,與循環(huán)管內(nèi)夾帶有小晶體的母液混合后泵送至加熱器。加熱后的溶液在導(dǎo)流筒底部附近流入結(jié)晶器,并由緩慢轉(zhuǎn)動的螺旋槳沿導(dǎo)流筒送至液面。溶液在液面蒸發(fā)冷卻,達(dá)到過飽和狀態(tài),其中部分溶質(zhì)在懸浮的顆粒表面沉積,使晶體長大。在環(huán)形擋板**還設(shè)有一個沉降區(qū)。在沉降區(qū)內(nèi)大顆粒沉降,而小顆粒則隨母液進(jìn)入循環(huán)管并受熱溶解。晶體于結(jié)晶器底部沉入淘析柱。為使結(jié)晶產(chǎn)品的粒度盡量均勻,將沉降區(qū)來的部分母液加到淘析柱底部,利用水力分級的作用。
電鍍廢水分類收集不到位不夠重視,不能夠按照生產(chǎn)廢水收集的要求進(jìn)行單獨(dú)收集管用于生產(chǎn)廢水的收集和處理,現(xiàn)在對于處理廠來說,他們只將廢水分為四類:某化物廢水、鎳化物廢水,含鉻廢水和綜合廢水。對這些廢水進(jìn)行收集后在進(jìn)行處理。從清潔生產(chǎn)的角度來看,這種做法是不正確的、分類非?;靵y。廢水中的金屬物質(zhì)沒有得到很好的回收,這造成了資源的浪費(fèi),同時也增加了廢水處理的負(fù)荷和成本。各種污染物的特征不同,不能根據(jù)污染物不同性質(zhì)而采取有效的處理措施,從而增加了藥劑的用量和處理成本。低溫蒸發(fā)器的進(jìn)料泵應(yīng)滿足流量與壓力的要求。
紡織印染廢水的高值化利用路徑,紡織印染行業(yè)日均產(chǎn)生千萬噸高鹽廢水,低溫蒸發(fā)器為其提供了“以廢治廢”的新思路。某印染廠采用真空度-92kPa的低溫蒸發(fā)設(shè)備,將COD高達(dá)25,000mg/L的退漿廢水在50℃下蒸發(fā),冷凝水回用于前道清洗工序,濃縮液中提取的染料中間體純度達(dá)92%,可直接回染缸復(fù)用。設(shè)備配備的陶瓷膜預(yù)處理系統(tǒng),有效攔截了分散染料顆粒,避免蒸發(fā)罐內(nèi)壁結(jié)焦。較傳統(tǒng)生化+反滲透工藝,噸水處理成本從8.5元降至5.2元,年節(jié)約水費(fèi)超200萬元,同時減少70%的危廢委外處置量。生物技術(shù)領(lǐng)域借助低溫蒸發(fā)器濃縮生物制品溶液。贛州大型低溫蒸發(fā)器供應(yīng)商家
專業(yè)人員操作低溫蒸發(fā)器能更好地保障工藝的穩(wěn)定性。北海購買低溫蒸發(fā)器銷售廠
一、化工行業(yè)陜煤集團(tuán)煤制乙二醇雜鹽母液處理痛點(diǎn):傳統(tǒng)滾筒干燥工藝效率低,危廢產(chǎn)量超標(biāo),維護(hù)成本高。方案:投用岐川15t/d低溫蒸發(fā)結(jié)晶干化系統(tǒng)。效果:COD從14,7597mg/L降至≤100mg/L,濃縮物含水率8%,危廢減量70%1。中石油乙烷制乙烯雜鹽母液處理痛點(diǎn):真空轉(zhuǎn)鼓工藝易結(jié)垢,處理效率低。方案:采用30t/d低溫蒸發(fā)系統(tǒng)。效果:COD從15,000mg/L降至32mg/L,雜鹽母液干化效率提升3倍1。中農(nóng)集團(tuán)農(nóng)藥中間體廢水處理痛點(diǎn):回灌導(dǎo)致前端三效蒸發(fā)效率下降。方案:10t/d低溫蒸發(fā)系統(tǒng)替代傳統(tǒng)工藝。效果:危廢減量70%,處置成本降低50%1。二、機(jī)械加工與表面處理蘇州某機(jī)加工廠切削液廢水處理痛點(diǎn):COD高達(dá)85,000mg/L,含油量高,傳統(tǒng)工藝無法處理。方案:岐川低溫?zé)岜谜舭l(fā)器+陶瓷膜過濾。效果:COD降至300mg/L以下,年節(jié)省委外費(fèi)用90萬元3。表面處理產(chǎn)業(yè)園鋅鎳合金廢水處理痛點(diǎn):絡(luò)合劑難處理,傳統(tǒng)工藝排水不達(dá)標(biāo)。方案:20t/d低溫蒸發(fā)+5t/d結(jié)晶干化系統(tǒng)。效果:鎳含量從3g/L降至<,濃縮物含水率18%1。三、電子與制藥行業(yè)無錫某電子廠重金屬廢水處理痛點(diǎn):每月委外處理費(fèi)用9萬元。方案:1000L/d低溫蒸發(fā)器濃縮減量。效果:年節(jié)省63萬元,蒸餾水回用率80%8。 北海購買低溫蒸發(fā)器銷售廠