多層烘焙隧道爐通過 2-5 層輸送系統(tǒng)提升空間利用率,每層間距 30-50cm,配置加熱與控溫模塊,層間溫差可控制在 ±3℃。針對小尺寸產(chǎn)品(如一口酥、曲奇),4 層設計可使產(chǎn)能提升 3 倍,同時能耗增加 50%。層間采用導流板設計,避免上下層熱氣流干擾,每層熱風循環(huán)風速可調(1-4m/s)。某烘焙廠將傳統(tǒng)單層隧道爐更換為 3 層設備后,車間占地面積減少 60%,單日產(chǎn)能從 8 噸提升至 20 噸,單位產(chǎn)品能耗從 0.12kWh/kg 降至 0.09kWh/kg。多層設計需配合自動進出料系統(tǒng),通過提升機實現(xiàn)層間物料轉運,換產(chǎn)時間控制在 30 分鐘內。熱風循環(huán)的烘焙隧道爐,熱量均勻分布,避免烘焙品受熱不均。內蒙古曲奇隧道爐生產(chǎn)廠家
預防性維護的預測模型基于振動傳感器(精度±0.1g)和溫度傳感器的數(shù)據(jù),AI模型可預測鏈條傳動系統(tǒng)的磨損程度。當預測剩余壽命<500小時時,系統(tǒng)自動生成維護工單,更換鏈輪組件。某工廠采用該方案后,鏈條更換周期從3個月延長至6個月,維護成本降低40%。這種預測性維護符合工業(yè)4.0對設備健康管理的要求??焖贀Q模技術的效率提升模塊化設計的隧道爐支持快速更換加熱模塊,如更換紅外加熱段為熱風段需2小時,較傳統(tǒng)設備節(jié)省70%時間。某烘焙企業(yè)通過這種設計,在早餐面包與下午茶餅干的生產(chǎn)切換中,換產(chǎn)時間從4小時縮短至1.5小時,使設備利用率從65%提升至82%。該技術在歐洲烘焙工廠中已成為標配。湖北燃氣隧道爐烤爐長度、寬度可定制,滿足不同生產(chǎn)量的烘焙生產(chǎn)需求 。
處理高油高粉塵物料(如堅果餅干、油炸糕點)的隧道爐需采用防爆設計,符合 ATEX II 3D 標準。爐體采用防爆鋼板(厚度≥6mm),觀察窗為雙層防爆玻璃(耐沖擊強度≥20kJ/m2);電氣元件為 Ex dⅡCT4 級防爆型,包括防爆電機、熱電偶和控制按鈕;配備粉塵濃度監(jiān)測儀(量程 0-1000mg/m3),當濃度超過下限的 50% 時,自動啟動惰性氣體(氮氣)吹掃系統(tǒng),同時降低爐溫至 120℃以下。在杏仁酥生產(chǎn)線中,防爆隧道爐通過壓力釋放裝置(爆破片設計壓力 0.1MPa)和火花探測系統(tǒng)(響應時間<0.1 秒),實現(xiàn)連續(xù)安全運行,年停機時間控制在 2 小時以內。
烘焙隧道爐的輸送帶類型多樣,不同類型的輸送帶適用于不同的烘焙產(chǎn)品和生產(chǎn)需求。常見的輸送帶類型有鏈板輸送帶、鋼帶輸送帶和網(wǎng)帶輸送帶。鏈板輸送帶由金屬鏈板連接而成,具有較高的強度和穩(wěn)定性,能承受較重的產(chǎn)品負載。它適用于烘焙體積較大、重量較重的產(chǎn)品,如大型面包、吐司等。鏈板輸送帶在運行過程中不易變形,可保證產(chǎn)品在輸送過程中的平穩(wěn)性,避免產(chǎn)品因晃動而影響烘焙效果。同時,其耐高溫性能良好,能適應高溫烘焙環(huán)境。鋼帶輸送帶采用不銹鋼鋼帶制成,表面光滑,食品不易粘連。它的熱傳導性能優(yōu)異,能快速將熱量傳遞給食品底部,使產(chǎn)品底部受熱均勻,適合烘焙對底部色澤和口感要求較高的產(chǎn)品,如薄餅、曲奇餅干等。低噪音運行,營造安靜生產(chǎn)環(huán)境,減少噪音污染 。
熱風循環(huán)系統(tǒng)在烘焙隧道爐中的關鍵作用:熱風循環(huán)加速了熱傳遞過程。熱空氣的快速流動使食品表面與熱空氣之間的對流傳熱系數(shù)增大,熱量能更快速地傳遞到食品內部,從而縮短烘焙時間。例如,在餅干烘焙中,采用熱風循環(huán)系統(tǒng)可使烘焙時間縮短 10% - 20%,提高生產(chǎn)效率。此外,熱風循環(huán)還有助于帶走烘焙過程中產(chǎn)生的濕氣,保持爐內干燥的環(huán)境,這對于一些對濕度敏感的產(chǎn)品,如酥脆餅干、月餅等,能有效提升產(chǎn)品的口感和品質,防止產(chǎn)品出現(xiàn)受潮變軟等問題。連續(xù)化作業(yè)模式,大幅提升烘焙生產(chǎn)效率,節(jié)省人力 。四川隧道爐廠家
配備觀察窗,可實時查看食品烘焙狀態(tài),靈活調整參數(shù) 。內蒙古曲奇隧道爐生產(chǎn)廠家
數(shù)字孿生技術的預調試優(yōu)化通過ANSYSTwinBuilder建立隧道爐的數(shù)字孿生模型,可模擬不同產(chǎn)品的烘焙過程。在某新品開發(fā)中,工程師通過虛擬調試發(fā)現(xiàn),當輸送帶速度從1.2m/min降至1.0m/min時,餅干的橫向膨脹率從18%增至22%,從而優(yōu)化了實際生產(chǎn)參數(shù)。這種技術使新品上市周期縮短40%,減少了30%的物理試產(chǎn)次數(shù)。能源管理系統(tǒng)的實時監(jiān)控安裝在隧道爐上的智能電表(精度0.5級)和燃氣流量計(精度1.0級),可實時顯示各加熱區(qū)的能耗分布。某工廠通過該系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),紅外加熱區(qū)的能耗占比達45%,而實際貢獻的烘焙效果30%,于是調整加熱組合,將紅外功率降低20%,同時增加熱風循環(huán)強度,使整體能耗降低12%,而產(chǎn)品質量保持不變。內蒙古曲奇隧道爐生產(chǎn)廠家